本报讯 中国海油有限公司湛江分公司对文昌油田现有技术精心改造,在空间相对较小、生产加工和生活区模块高度集中的FPSO(浮式生产储卸油装置)上成功建成了LPG(液化石油气)回收装置,将资源的回收再利用应用规模和技术手段提升到一个新的水平。
自2006年10月投产以来,该项目每年可回收约10万立方米液化气和凝析油。
在此基础上,湛江分公司继续开阔思路,为伴生气找到了更多的出路:东方终端对闪蒸塔进行改造,每天可减少燃烧天然气近1万立方米,年节约天然气300万立方米;经过3年多的研究,涠12—1油田已于今年9月开始将伴生天然气回注到地层,此举不仅可以提高原油采收率,将来还可以把附近油田的伴生气收集储藏,成为一个大的地下气库,从而对伴生气加以综合利用;涠洲终端的轻油处理厂对天然气综合利用,每天可回收液化气150立方米、凝析油200立方米,每天还可向地方企业供天然气近25万立方米。
涠洲油田作业区新轻烃回收装置的脱丁烷塔顶冷凝器换热效果变差,使得一部分液化气以气相的形式放空至火炬。要解决这个问题,如果采用停产拆洗换热器,停产一天的损失就是46万元,拆洗至少需要3天时间。作业区通过认真研究工艺系统,决定新增一套调节阀,对脱丁烷塔回流罐的放空管线进行合理改造,不用停产就使跑损的液化气全部得到了回收,每个月产生的经济效益达300多万元。
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